㈠ 镀锌高铬钝化后为什么会变色
镀锌钝化抄后变色有多方面的原袭因主要有以下几个方面:
1 镀锌液体系的影响 研究认为铵盐镀锌钝化后容易变色。
2 镀锌层厚度的影响 镀锌层厚度过小,即镀层过薄(如小于3微米),钝化后容易变色。以滚镀件为多。
3 镀锌液维护的影响 镀液维护不当,添加剂使用过多导致镀层中有机夹杂过多,钝化后易变色。
4 镀锌层清洗的影响 镀锌后的清洗不沏底,吸符在镀层上的有机物等未能洗净,钝化后易变色。以设备条件较不完善和手工操作的为多。
5 溶液中杂质的影响 镀锌液和钝化液中杂质过多,钝化后容易变色。
6 镀锌钝化后续工艺的影响 如钝化后经过高温(如对工件进行除氢)处理后钝化膜会变色。
也有认为存放环境、与其他材料、镀层的组合或接触也会影响到镀层变色。但主要的就是上述六种情况。
顺便问一下:问题特别说了“高铬钝化”后变色,是否是说“低铬钝化”后没有(不会)变色?如果是的,那么就是因为镀锌层过薄,高铬钝化时消耗(溶解)了较多的镀层的结果。而低铬钝化一般消耗镀层较少。
㈡ 电镀锌如果镀白的会变黑是什么原因
更换新的钝化液试试!!
㈢ 镀锌是怎么一个规程 一个月左右会变色吗
看看这个:http://ke..com/view/487453.htm。不是太差的环境,一个月左右不会回变答色。
㈣ 氯化锌镀锌变色
怎么处理酸性光亮镀铜 镀亮镍有蓝膜
ZS-酸铜处理剂(去蓝膜剂)德国技术,适用于染料型酸铜光亮剂溶液。由于不易发现酸铜镀层异常现象,却出现在亮镍镀层上的蓝雾现象,实际是酸铜故障,此时可选用酸铜处理剂(去蓝膜剂)对溶液进行处理,选用本产品对溶液进行处理,使用简便,无需停产并有立竿见影效果。
使用方法
1.添加量0.05-0.1g/L,用适量蒸馏水把粉剂溶解后加入酸铜溶液中,搅拌均匀即可;
2.当加入本剂后发现酸铜镀层光泽减低或不光亮时,说明镀液中光亮剂少了,可再适量补加、调平,直至镀层光亮。
3.使用本剂前,应先经小样试验后,再应用到大槽生产中去,否则,过量添加会使光亮剂失调。机理:染料类酸铜光亮剂中开缸剂(C剂)过多,无法用一般的药剂处理掉,ZS去蓝膜剂-才能使镀层光亮而不发生蓝雾现象。
4.用本品替代双氧水处理酸铜槽、效果更佳,不必担心溶液中残留双氧水。
附:染料型酸铜光亮剂的故障原因与解决方法(供参考)
酸铜生产中多用染料光亮剂的牌号有210;510;910及左右数号之光亮剂,整平剂A,光亮剂B,开缸剂C剂。
故障 原因 解决方法
光亮、
整平差 光亮剂A、B、C配比不当 调平补充
槽温过高(大于35℃) 降温
氯离子低 加盐酸(盐酸浓度36%)
硫酸铜含量过低(低谟180g/L) 补加硫酸铜调整
硫酸过高(大于90g/L)
出光慢、 铜低酸高 调平
大电流区 总浓度过低 调平
易烧焦、 总浓度过低 调平
整平差 总浓度过低 调平
氯根低 补加盐酸
分散性差 光亮剂失调:
A剂过多或过少,小电流处暗红, 加C和B调整;
发黑无光;孔眼处及钩印无光, A剂多,同时B、C也多
“带眼镜”; 以双氧水处理
大电流处烧焦;易产生麻孔;
光亮剂过少,大电流不焦小电
流不亮
B剂过量:
大电流不易烧焦, 加A 或多加些A
中、小电流不亮 少加点C
C剂过量量 活性炭处理
开大电流不易烧焦 (双氧水无用)
加A剂调整失灵
起亮性很慢
挂具印重 A剂过量 调平(B、C)或双氧水
槽温高 降温
光剂总含量高 控制,调平
出亮快(小电流区不易亮),
B多C过多A少 加A调平
针孔、 A剂过多 双氧水处理
麻点 A剂质量问题 紫色悬浮物多,过滤
A、B、C配平差 调平
氯根低 调加
槽液要大处理 加温搅拌 双氧水
活性炭、硫化钠处理
硫酸含量少 调高
液中硫酸 阳极面积小 增加阳极
铜减少得 阳极电流过大 增加阳极
快,阳极 原镀液中铜含量就低 补充硫酸铜
钝化 氯根高(白灰状物附其阳极上) 加锌粉处理
常出现局 似乎双极性电镀 检查漏电否
部挂具不
亮,甚至 阳极导电不良 清理导电
同一挂具
上局部不
亮
橘皮、波 C高,A剂也高,但未有麻点出现 调平
纹(光亮尚
可,分散
良好)
镀层大电 液温过低而电流过大 用钦质加热器恒温
流处易呈 控制加热至约10℃;
海绵状烧 适当减小电流
焦 镀液过稀,硫酸铜过少 分析或试验补加
阴阳极距离过近 改进设备,加宽镀槽
工件装挂不合理,
工件上远近阳极距
离差过大 改进装挂
搅拌不良 改进搅拌
工件大电 Cl-过少 试验补加化学纯
流密度区 氯化钠(40~50) mg/L
呈白色粗
糙或暗铜
状
相同电流 镀液中硫酸少,因而电导率低 补加分析纯硫酸
下电压比 使电压降至正常值
正常值高 新配液应作纪录
出1伏以上
整流器输出直流回路导电不良 检查各连接点,
改进不良导电部位
电流不断 阳极部分或全部钝化 换用含磷(0.03
下降而电 铜阳极含磷量过高 ~0.06) %低磷优质
压不断上 阳极材料
升(液中 阳极面积过小: 增加阳极个数
硫酸铜含 阳极本身配置不足 (过窄小的或头子装
量不断下 阳极消耗后未及时补加 入钛筐中继续用);
降) ;硫酸铜过多,液温低时结晶而堵 清洗阳极袋
塞阳极袋孔(或泥渣堵孔) 若硫酸铜过多,
应冲稀镀液,
补加硫酸等材料
硫酸过少,阳极溶解不良 试验或分析补加硫酸
部分阳极导电不良(此时板上无或 清洁导电部位
很少黑色磷膜) 保证导电良好
镀层粗糙 镀液太脏,机械杂质过多 必须对镀液循环
过滤机表压高时
及时清洗滤芯,
基体本身表面状况差,磨抛不良 加强镀前平整化处理
预镀层粗糙 检查预镀层粗糙
原因,加以排除
镀铜前清洗水太脏 更换镀前清洗水
复杂件深 预镀不良,局部在酸铜液中 增大预镀电流,
凹处或大 产生置换铜或基体被腐蚀: 延长预镀时间
平面件中 预镀层太薄
间部位镀 预镀液太脏,预镀层孔隙高 过滤预镀液
铜层发花 预镀液分散能力、深镀力差 调整预镀液
甚至起泡 镀铜时工件未及时给电, 镀铜时应先开足
预镀铜层局部溶解 电压、迅速入槽
通电
工件装挂不良,导电不好正 检查并纠正 保证导电良好
整槽工件 光亮剂过少 试验补加
光亮整平 镀液太稀 分析或试验调整镀液
性差 电流太小、时间过短 改进操作
工件大电 硫酸铜过少而硫酸相对过多 分析或试验补充
流密度区 光亮剂少,特别是B剂少 霍尔槽试验补加
光亮整平
性差
复杂件深 硫酸过少,而硫酸铜过多 分析或试验补加、调整
凹处或深 光亮剂过少,特别是A剂少 试验补加
凹处或大 镀液中氯离子过多 除氯后试验
平面件中 直流电源波形不良: 换用低纹波直流电源
间部位( 未采用低纹波直流电源 用示波器确认后
低电流密 直流电源内部损坏 修理电源
度区)光 三相整流电源供电缺相 寻找原因,加以解决
亮性差
工件发花,光亮剂过多: 光亮剂一次加入过多
光亮与不 未坚持少加勤加光亮剂 坚持“勤加少加
光亮明显 按1m l/L量将30 %
分界 过氧化氢冲稀10倍
以上,在不断搅拌下
慢慢加入,再搅拌
10余分钟,氧化
破坏部分光亮剂
亮铜层上 镀酸铜后未作除膜处理 增加除膜工序
亮镍结合 化学除膜不良:
力差 除膜液太稀,未及时加料 及时对除膜液补加
除膜时间太短,工件未作 材料改进除膜操作
摆动、上下提升等 更换除膜液
除膜液太脏,有机杂质多 大处理亮铜液:
亮铜液使用日久,有机杂 加入(5~8) ml/L过
质积累过多 氧化氢,加热搅拌8
小时以上(60℃),加
分析纯活性炭(5~8) g/L,搅拌1小时,沉淀3小时,彻底过滤镀液,试验呈暗铜后,按新开缸加入开缸剂。若活性炭引入氯离子过多,再作除氯处理
蓝雾 光剂或有机物多,B剂是否过量
处理:A和湿润剂容易被碳粉吸附,如果加入5g/l活性炭,经过强力搅拌,几乎100%被清理掉了。B和MU(MU中的一部分)很难被活性炭吸附,用很多的双氧水和活性炭,也只能打掉部分。
镀镍后有蓝雾 酸铜光剂过量,在铜层看不到蓝雾,却反映在亮镍层上 加入酸铜处理剂,镀镍后光亮不发蓝雾,适当补加光亮剂
阳极表面会出现一层黑膜或灰白色胶状膜 氯离子浓度过高 处理过多Cl-
㈤ 热镀锌变色的处理
只有重新二抄次镀锌才可以。
热镀锌(galvanizing) 也叫热浸锌和热浸镀锌:是一种有效的金属防腐方式,主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸入500℃左右融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐的目的。
热镀锌工艺流程:成品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌完工。
㈥ 镀锌发黑
发黑是因为杂质铁和镉,铜等杂志在镀液中含量高的缘故 另外 如果镀层薄 钝化后会发黑 (露底)
㈦ 白锌锌镀层发黄是怎么回事如何解决
这不奇怪,钢铁上电镀锌层是供防护用的,也称阳极性镀层,甚至更直接地专称为牺牲性属镀层,也就是在使用过程中锌被氧化、腐蚀从而达到保护钢基体的目的。
你指的白锌是对镀锌层进行钝化处理,形成一层极薄的、透明的、以三价铬的水化物,随着在空气中时间的延长,三价铬为被逐步氧化成六价铬,而六价铬是有黄色的,就出现了你所见到的情况,尽管通过一些方法可以有所改善,但由白变黄,甚至有粉状出现也都是必然的。
㈧ 请教电镀锌问题氯化钾电镀锌钝化后呈金黄色是什么原因,怎么处理
你好!
拿其它公司的药水做对比看看,或者调整工作参数试试。也可以联系我,详细的告诉我的工作参数等,帮你分析一下
如有疑问,请追问。
㈨ 使用镀锌三价铬彩色钝化液时工件烘烤后膜层怎么会变色发白呢
一般我们在使用镀锌三价铬彩色钝化剂生产时,工件钝化膜容易有黑点需注意这7点:
1、工件前处理除油或酸洗不彻底,或者是工件酸洗过度
2、镀锌镀液中的光亮剂过量
3、镀锌镀液中金属杂质过多
4、工件镀锌层太薄
5、钝化膜的质量较差
6、工件烘烤老化不当
7、工件存放的环节不当